Windmolenproject donderdag 30 november

Met een flinke opkomst van zo’n 9 personen starten we de avond met bespreking van de voortgang. De voortgang bij de voorbeeldturbine stagneert enigszins. Het lijmen van de magneten op de rotor met speciale metaallijm van Permabond op basis van epoxy en polymeer is niet gelukt: de rotor en de magneten eerst ontvet en daarna opgeruwd, vervolgens de lijm op de magneten aangebracht en op een nauwkeurige schaalverdeling bij kamertemperatuur op de rotor gelijmd. Na het geklieder en de stank van de lijm lijkt de verbinding uiterst stevig.

Echter, een paar dagen later de rotor terug de werkplaats in gebracht en daar ging het al mis. Waarschijnlijk nekte de temperatuurovergang van 20ºC naar 2ºC de verbinding. De specificaties geven aan dat deze lijm -20ºC tot +160ºC aankan, niet dus. Sommige magneten zitten al meteen los, anderen overleven een lichte tik met hamer niet. Conclusie: niet bruikbaar! Omdat de meeste lijmen voor metaal op basis van epoxy zijn gaat deze methode het dus niet worden. Voorlopig gaat de molen dan geïnstalleerd worden met de DC wasmachinemotor. Hier is alles al voorgewerkt en levert meteen zo’n 25V bij 900 tpm.

De discussie richt zich daarna op allerlei technische problemen waaronder ook weer de rem die de turbine moet begrenzen bij te hoge toerentallen. Een specifieke turbine levert bij een bepaald toerental een bepaalde spanning. Door te testen waar de kritieke grens ligt kun je de turbine remmen met behulp van een weerstand (NE555 voltage controlled schakelaar), een servomotor en een schijfrem. De NE555 schakelt bij een instelbaar voltage en gebruikt vervolgens het geleverde voltage van de turbine om de servomotor in te schakelen welke op zijn beurt de schijfrem aantrekt.
Te overwegen is het vrachtwagenprincipe: de rem wordt door spanning ontgrendeld. Valt de spanning weg door defect o.i.d. dan gaat de rem automatisch in. Alleen vraagt dit iets meer schakelingen en overdenkingen want een molen begint normaal met weinig tot geen spanning. Als het werkt wel de veiligste oplossing omdat een defect van de timer, weerstand o.i.d. de turbine automatisch remt.

Remco

Repair Café Parkstad Limburg wenst u gezellige kerstdagen en een goeie roetsj in 2018!

Helaas repareert Repair Café Parkstad Limburg niet tijdens de feestmaand december. Op zaterdag 27 januari 2018 staat het team weer voor u klaar op de vaste locatie aan Mijnzetellaan 6 in Heerlen.

Repair Café op 25 november 2017 te Heerlen

Op een koude winterochtend stonden 11 vrijwilligers te wachten tot de deur openging op de Mijnzetellaan 6. De ruimte is fantastisch maar voor sommige bezoekers nog lastig te vinden. De vlag is daarbij het oriëntatiepunt. Direct om 10 uur kwamen de eersten al binnen lopen. De advertentie in de krant, internet en de mond tot mond reclame doen goed hun werk.

Er was een stofzuiger waarvan het snoer niet helemaal eruit ging, dit werd vrijgemaakt en de veer gespannen waarna het meterslange snoer tevoorschijn kwam. Een stoomstrijkijzer werd ontkalkt en de thermostaatknop gevet, alweer perfect in orde. Een tabblad moest worden gereset waarna het ook weer optimaal functioneerde. Een DVD-speler waarvan de schuiflade vast zat was zo gefikst. Een CD-speler met erge ruis, de asjes werden schoongemaakt en gesmeerd en voilà, ruis weg. Bij een luchtontvochtiger, heel belangrijk voor de mevrouw in kwestie, werd een zekering vervangen. Helaas konden een wafelijzer, een Dremel, een stoomstrijkijzer, een koffiezetmachine en een videorecorder niet meer gered worden. Daarnaast waren diverse naaistukken zo gepiept dankzij onze naaister: scheur in tas, naadje in zak los, dekbedovertrek herstellen.

Tot 13.00 uur was iedereen ijverig bezig. Gelukkig was er ditmaal een goede aanloop in Heerlen. Van de 24 stuks konden er 14 wel, 9 niet en 1 maar half gemaakt worden.

In de maand december organiseert het team geen Repair Café. Het volgende Repair Café is derhalve in 2018, op zaterdag 27 januari in Heerlen.

Windmolenproject 16 november 2017

De bijeenkomst van 16 november was goed gevuld met 8 personen. We hadden twee ziekmeldingen en wederom een nieuwe aanmelding. Hein had zijn motor gekoppeld aan de schoepen van een oud waterrad. De lagers moeten nog aangeschaft worden. Ben benieuwd of dit gaat werken. Mijn turbine heb ik gepresenteerd (details zie onderstaande).

Dan gaat de discussie weer over de rem van de turbine. De variomatic versnelling van een scooter zou ik uitzoeken, dat is er echter nog niet van gekomen. In theorie zou het toepasbaar moeten zijn.

Ger heeft een andere oplossing, zij het ongeveer hetzelfde principe als de variomatic: de centrifugaal regelaar. Bij stationaire stoommachines wordt dit blijkbaar toegepast en het werkt m.b.v. de centrifugaal kracht. Deze kracht zorgt ervoor dat de twee slingers (KG) bij specifieke toerental door de buitenwaartse kracht twee koppelingsplaten op elkaar drukken.

De onderste koppelingsplaat is gefixeerd aan het frame, de bovenste koppelingsplaat meedraaiend met de turbine en op en neer beweegbaar door KG. Tussen de koppelingsplaten een veer. Afhankelijk van het toerental, het gewicht van KG en de sterkte van de veer wordt de bovenste plaat met kracht X op de onderste koppelingsplaat gedrukt wat de turbine afremt. Alweer genoeg stof tot nadenken.

Het construeren van het frame waarin de turbine gaat draaien.

Koker 40/40/3 is de maat voor deze constructie het mag ook 30/30/3 zijn. Alle delen op de tekening worden gecodeerd en dit gebeurt ook op het kokerprofiel. Alles wordt vervolgens overmaats gezaagd.

De schuine kanten worden afgetekend en dan kan alles op de definitieve maat gezaagd worden. Om een goede doorlas te bevorderen wordt een kleine negatieve correctie gehanteerd op de tekening maat, er gaat 5 mm van elke tussenmaat af. Uiteindelijk is dit het resultaat:

Dan worden de gaten voor het lagerhuis geboord.

Zorg voor nauwkeurige maatvoering. Begin met een kleine maat boor (Ø4) en schaal vervolgens stapsgewijs op naar in dit geval Ø10. Met een boor Ø14 even de scherpe randen verwijderen door een facetrandje te maken. Wel zo netjes. En zie hier het resultaat:

Nu verandert de werktekening in een lasmal.
Zorg ervoor dat de bodemplaat dik genoeg is. Ik heb een 10 mm MDF plaat gebruikt voor de tekening en deze van onder verdikt met een 18 mm plaat. Naarmate de mal groter wordt (ik heb al eens een mal van 3,60 mtr. gemaakt voor spanten) is het belangrijk dat het platte vlak ook recht blijft. Dit richt ik dan uit m.b.v. een metselkoord en voldoende body (balken) zodat hij niet krom wordt als gevolg van doorhangen. Als de maatvoering goed is zou het gelaste deel omgedraaid ook precies moeten passen in deze mal, hieruit blijkt dan de nauwkeurigheid. Check=goed, dus nauwkeurig getekend!


Optioneel is bij de laspunten een gat in de onderplaat te maken zodoende het MDF te sparen voor verbranding en de bereikbaarheid (onder/boven) te vergroten. Effectief en goedkoop is een dergelijke mal zeker. En ondanks het ‘brandbare’ materiaal toch nog vaak herbruikbaar. Het resultaat ziet er goed uit.

En dan blijkt al snel dat het wel heel werkbaar uitziet maar het uiteindelijk toch niet is. Ik had gekozen voor lagerhuizen vanwege eenvoudige montage en degelijkheid. De lagerhuizen zijn echter gevuld met vet en dit maakt de rotatie weliswaar heel ‘smooth’ maar met toch wel wat weerstand, teveel weerstand voor een dergelijk kleine turbine. Het Savonius model zou door zijn groot bladoppervlak waarschijnlijk wel gaan draaien zij het echter met relatief veel wind. Ik zal dit t.z.t. nog testen. Ik ga de lagerhuizen nu dus vervangen door groefkogellagers maar moet dan zelf de ophanging hiervoor maken of kiezen voor insertkogellagers.

De Elfde van de Elfde 2017, Bocholtz

De laatste keer van dit jaar in Bocholtz. 15 vrijwilligers waren om 9 uur present in gewone kleding, maar bij de bushalte verzamelden zich al mensen in carnavalskleding en geschminkt! De aankondiging in de krant om ook bij ons carnavalskleding te pimpen heeft geen succes gehad, en ook voor het haken van een glas- of fleshouder was weinig animo.

Wat kwam er zo al ter tafel? 2 stoomstrijkijzers, een wafelijzer, een papierversnipperaar, een heel leuk speeldoosje, een mobiele telefoon, een printer, een cassetterecorder en stereo set, een naaimachine, een elektrische koelbox en natúúrlijk een Senseo (maar dat lijkt een aflopende zaak). Verder verschillende kledingstukken met kapotte ritsen en een trui met een gaatje. En passant werd er nog een ketting en armband gerepareerd. Er kwam ook een mevrouw die de werking van haar nieuwe lockmachine niet begreep en goede uitleg kreeg. In totaal zijn er 24 artikelen aangeboden, waarvan er 15 wel, 3 half en 6 niet gemaakt konden worden.

We werden van lekkere koffie en thee voorzien door de gastvrouw van Op de Boor. We kregen ook complimenten van “klanten” die drempelvrees hadden om te komen en door het praatje met de reparateur met een goed gevoel naar huis gingen, waarbij werd opgemerkt dat het helemaal niet erg was dat het artikel niet gemaakt was. Zo zie je dat sociale contacten ook heel belangrijk zijn. Via internet of de weekbladen had men ons gemakkelijk weten te vinden, en ook dat is weer een pluspunt.

Het laatste Repair Café van dit jaar is op zaterdag 25 november bij Sam-Sam, Mijnzetellaan 6 te Heerlen.

Tot ziens, groetjes Maria

Windmolenproject 2 november 2017

Stipt om 19:00 uur starten we met een man of 6. De bladen van Maarten zijn gemaakt, al was het niet gemakkelijk en zijn er concessies gedaan. De lengte van 1 meter kreeg de wals niet verwerkt, de platenwals is te licht voor 1½ mm plaat. Door 30 cm eraf te halen kreeg ik ze tot een diameter van 22 cm.

Voor wat betreft mijn Gorlov turbine leg ik mijn werkmethode uit: simpel en efficiënt. Een goede, nauwkeurige 1:1 tekening op MDF-plaat is tevens de lasmal. Aan de hand van deze tekening kunnen de losse onderdelen op maat gezaagd worden. Vervolgens wordt de tekening een mal en hoe dat in zijn werk gaat zien jullie in de komende verslagen.

Het chassis van de turbine wordt zo gemaakt dat er verschillende modellen turbines in geplaatst kunnen worden. Dus in ieder geval Savonius en Gorlov en mogelijk variaties op beiden. Ik begin met een Gorlov turbine.

Er ontstaat een discussie over de manier hoe de turbine te remmen om te hoge toeren te vermijden. En dit is nou het voordeel van het project en deze groep mensen, allerlei ideeën passeren de revue:
Een van de ideeën is het gebruik van de vario transmissie van een scooter. Doordat de transmissie instelbaar is, dus bij verschillende toerentallen mogelijk te schakelen, zou dit een toepasbare methode kunnen zijn om de turbine vanaf een bepaald toerental af te gaan remmen. Of dit ook daadwerkelijk toepasbaar is gaan we uitzoeken. Verder worden wegdraaibare wieken geopperd, alleen is dit tamelijk ingewikkeld te construeren en leent de soorten turbines (de bladen) Savonius en Gorlov zich hier niet voor. Het kortsluiten van twee fasen van de dynamo is nog een optie. Alleen moet er dan wel met een 3 fasen dynamo gewerkt worden en dat is bij ons in veel gevallen niet zo.

Aan het eind van de bijeenkomst worden nog snel de maten van de rotor van een motor opgemeten.

Het probleem met het plaatsen van magneten op de rotor zou mogelijk eenvoudig op te lossen zijn met 2-componenten metaallijm. Dit wordt in de komende weken uitgeprobeerd.

Op naar de volgende bijeenkomst.

Remco

Windmolenproject 19 oktober 2017

Met bijna volle bezetting en één nieuw gezicht starten we de avond. We gaan meteen aan de slag met het doormeten van de overgebleven dynamo’s. Alle dynamo’s werken naar behoren en leveren zo’n 14,4V. Daarna komt de voortgang ter sprake: wie gaat wat doen? Een aantal deelnemers heeft al aangegeven een afwachtende houding aan te nemen. Dus voorlopig niets maken maar afwachten waar de anderen uitkomen.

Maarten gaat voor model met schoepen (links). De schoepen maken we van 1,5 mm gegalvaniseerde plaat, rond gebogen in schalen van 1 meter lang met een diameter van zo’n 20 cm.
Ondergetekende houdt zich bij het Savonius model (rechts), met een totale diameter van 40 cm en zo’n 70 cm hoog. Een kleintje dus.

In de loop van komende week worden de materialen voor deze molens aangeschaft en gaan we aan de slag.

Remco

Windmolenproject 5 oktober 2017

Vijf man sterk zijn we deze keer aanwezig met twee afmeldingen. Ik heb een aanvraag gedaan bij het Arcus college om gebruik te kunnen maken van de metaalwerkplaats. Dat kan in verschillende vormen: of daadwerkelijk daar aan de slag gaan, of mogelijk een gecombineerd project met de studenten aldaar. We wachten af en hopen op een positieve uitkomst. We gaan er van uit dat het Arcus college ook een duurzaam hart heeft en dan komen de oplossingen vanzelf.

Vervolgens een afspraak gemaakt met de gemeente Brunssum betreffende de mogelijkheden van het plaatsen van een kleine turbine. De samenwerking met de gemeente verloopt heel soepel. De betreffende ambtenaar die ik gesproken heb was in ieder geval zeer coöperatief en persoonlijk heel enthousiast en wilde graag het eindresultaat komen bekijken. Ik heb de ambtelijke molen blijkbaar flink aan het werk gezet met mijn vraag. Er was weinig tot niets op gemeentelijk niveau hierover bekend, meerdere afdelingen zijn aan de slag gegaan.

Met het afvallen van de traditionele 3-wieken turbine komen we wat betreft regelgeving in een gebied met meer mogelijkheden. De turbine valt dan in de zogenaamde kruimelgevallenregeling en mag niet hoger dan 3 meter boven het maaiveld uitkomen. Het betreft dan een anders zijnde bouwwerk zoals bijv. airco. Meer dan 3 meter (max. 5 meter) boven het maaiveld is er een stedenbouwkundige afweging vereist. Een decibelmeting is in alle gevallen een vereiste.

Mijn idee is om een kleine Savonius en/of Gorlov turbine te bouwen, max. 50 cm hoog met ongeveer 30 cm diameter, en deze aan de zijkant van het huis grenzend aan mijn buren te plaatsen. Daar is een vrij smalle doorgang (3 meter) en altijd een natuurlijke windverplaatsing. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat de turbine stil moet zijn, dat is sowieso een must in het stedelijke gebied.

We moeten aan de slag en we gaan verder met het testen van de motoren. In ieder geval stellen we vast dat de dynamo’s werken, zo’n 14,4 V wordt gemeten. Het amperage meten is een lastiger verhaal. Waarschijnlijk wordt dit bemoeilijkt door de elektronica in de motor die er voor zorgt dat de accu niet overladen wordt. In ieder geval meten we naast de 14,4 V niet veel stroom. Na nog eens alle draden goed te hebben nagelopen bleek de multimeter niet goed ingesteld (10A), na correctie werd er toch nog 2A gemeten.

Na de meting wordt de constructie besproken. We spieken even op internet. De hoeveelheid informatie is teveel van het goede en helpt dus niet echt. Dan maar een eenvoudig tekeningetje zelf maken, wel zo overzichtelijk.

Op naar de volgende bijeenkomst!

Remco

Windmolenproject 21 september 2017

Voorafgaande aan deze bijeenkomst ben ik bij een metaaldraaier geweest om de rotor van mijn motor te laten afdraaien zodat er losse neodynium magneten op gemonteerd kunnen worden. Omdat de rotor nog vrij groot was en de draaibank maar een lichte motor had kon er maar max. 1 mm per keer afgehaald worden. Uiteindelijk duurde de hele draaicyclus zo’n ¾ uur.

De montage van de magneten vormde een volgende uitdaging. Het is nog niet zo makkelijk om tussen de rotorplaatjes schroefgaten te maken om de magneten te bevestigen. De gaten zijn moeilijk op juiste afstand te boren. Vervolgens de draad tappen wat ook niet bij elk gat succesvol blijkt. De schroeven pakken niet overal. Geen succes dus en wordt vervolgd met een alternatieve bevestigingsmethode (daar ga ik mijn hoofd eens over breken)!

Om 19:00 zijn we maar met 4 man sterk (waar is de rest?). Met de testbank worden een aantal motoren getest waaronder mijn motor met (deels) gemonteerde magneten.

Met een 19,2 V een matig resultaat, in vergelijk met de DC wasmachine motor van bijeenkomst op 10 augustus. Helaas vergeten het amperage te meten. Dan doen we dan maar de volgende keer. Omdat er maar een klein groepje mensen aanwezig is houden we het na een uurtje voor gezien.

Verslag Repair Café, 30 september 2017

Voor de eerste keer op ons nieuw adres, hetzelfde gebouw maar dan aan de achterkant. De ruimte is erg mooi met direct contact naar buiten, doch helaas regende het pijpenstelen. Het weer nodigde niet uit om met kapotte spullen de deur uit te gaan en er waren dus zeer weinig bezoekers.

De eerste man kwam met een Sony stereoset en ondanks dat er met veel aandacht en tijd naar gekeken werd, kon geen oorzaak gevonden worden. Diezelfde man had ook een lamp bij zich die wel weer vakkundig gesoldeerd werd. Verder was er nog een citruspers, handig voor de winter, die ook gemaakt kon worden. Toen kwam er nog een mevrouw met twee broodroosters die allebei niet meer te repareren waren. Corrie herstelde ondertussen twee hoezen voor Afrikaanse trommels, dat lukt altijd. Van de 7 stuks zijn er dus 4 wel en 3 niet gemaakt.

De volgende bijeenkomst is tijdens de Dutch Earth Week en wel op zaterdag 14 oktober in Heerlen. Hopelijk is er dan meer animo!